实例 1:防泄漏指示器抬升、现场 CO 超标,水封击穿漏气故障现象巡检发现排水器防泄漏顶杆翘起报警,溢流口间断喷煤气,便携式 CO 检测仪测点 80~200ppm 超标,溢流断水。故障原因管网瞬间压力骤升(高炉 / 焦炉煤气调压、风机启停、管网盲板抽堵升压)超排水器额定水封压力,击穿水封;自动补水故障停水,水封液位偏低,有效水封高度不足。应急处置立即关闭排水器进出口隔断阀,切断煤气来源,挂牌禁动;现场强制通风,疏散周边动火、巡检人员,严禁火源;缓慢打开放空丝堵泄压,补水加满至正常溢流液位,静置试验;微开试验阀,确认只出水无煤气后,缓慢投用;管网压力异常需联系调度稳定管网压力。实例 2:溢流口不出水、下降管堵塞,管道积水憋压故障现象液位计水位正常,但溢流口长期无水流出,前端煤气管道冷凝水排不出,管道异响、压力小幅波动。故障原因焦炉 / 转炉煤气含焦油、萘、粉尘,冷凝水带杂质淤积在下降管入口,管路淤堵,冷凝水积存煤气主管。处置步骤隔离停运排水器,关闭进出口阀;打开底部排污阀排污,高压水反冲下降管;焦油结块严重需拆开手孔人工清理;疏通完毕补水试运行,溢流连续均匀滴水为合格;后续缩短排污周期(...
实例 1:防泄漏指示器抬升、现场 CO 超标,水封击穿漏气
故障现象
巡检发现排水器防泄漏顶杆翘起报警,溢流口间断喷煤气,便携式 CO 检测仪测点 80~200ppm 超标,溢流断水。
故障原因
管网瞬间压力骤升(高炉 / 焦炉煤气调压、风机启停、管网盲板抽堵升压)超排水器额定水封压力,击穿水封;
自动补水故障停水,水封液位偏低,有效水封高度不足。
应急处置
立即关闭排水器进出口隔断阀,切断煤气来源,挂牌禁动;
现场强制通风,疏散周边动火、巡检人员,严禁火源;
缓慢打开放空丝堵泄压,补水加满至正常溢流液位,静置试验;
微开试验阀,确认只出水无煤气后,缓慢投用;管网压力异常需联系调度稳定管网压力。
实例 2:溢流口不出水、下降管堵塞,管道积水憋压
故障现象
液位计水位正常,但溢流口长期无水流出,前端煤气管道冷凝水排不出,管道异响、压力小幅波动。
故障原因
焦炉 / 转炉煤气含焦油、萘、粉尘,冷凝水带杂质淤积在下降管入口,管路淤堵,冷凝水积存煤气主管。
处置步骤
隔离停运排水器,关闭进出口阀;
打开底部排污阀排污,高压水反冲下降管;焦油结块严重需拆开手孔人工清理;
疏通完毕补水试运行,溢流连续均匀滴水为合格;
后续缩短排污周期(由每周改为 2~3 天一次排污)。
实例 3:冬季伴热失效,排水器内部结冰堵死、筒体胀裂渗水
故障现象
气温零下,伴热断电 / 蒸汽伴热漏停,溢流口、排污口结冰封堵,筒体外壁结冰、法兰渗水,防漏装置卡滞。
故障原因
电伴热烧坏、温控失灵、保温脱落;蒸汽伴热阀门关死,积水结冰体积膨胀堵管。
处置
切出隔离设备,禁止直接明火烘烤(煤气区域严禁明火);
温水缓慢淋浇化冰,逐步疏通溢流、排污管路;
修复伴热、补齐保温,试运行补水,检查筒体有无裂纹渗漏;
教训:冬季每班必查伴热运行电流 / 蒸汽压力。
实例 4:自动补水阀故障,持续溢水或缺水两种极端故障
案例 A:补水阀关不严,长流水不停
现象:溢流大量跑水,厂区积水,浪费水资源,长期过量补水冲刷稀释水封。
原因:补水阀芯结垢卡涩、密封垫损坏。
处理:关闭补水前端阀门,检修更换补水阀,调至微量连续溢流标准。
案例 B:补水阀堵死断水,液位持续下降
现象:液位计液面走低、溢流停止,濒临水封击穿。
处理:临时外接软管人工临时补水,拆解清理补水过滤器、阀芯。
实例 5:防泄漏浮筒卡涩,误报警 / 失效不报警
故障现象 1:无超压但指示杆抬起报警(误报)
原因:筒体内焦油淤泥黏附浮筒,浮筒被杂质卡住无法回落。
处置:切出排水器,排空积水、开盖清理浮筒污垢,检查浮筒无变形破损后回装注水试验。
故障现象 2:管网超压击穿水封,但防泄漏装置不起跳(失效)
原因:浮筒变形、导向杆卡滞、腔体锈堵,防漏保护失效,极易发生煤气外泄。
处置:立即停用检修,更换损坏浮筒组件,打压试验合格再投用。
实例 6:筒体法兰、焊缝腐蚀渗漏,渗水伴微量煤气溢出
故障现象
筒体法兰缝隙渗水,肥皂水刷涂起泡,CO 微量超标。
原因
冷凝水含酚、硫化物腐蚀筒体,常年潮湿外壁锈蚀;垫片老化失效。
处置
短期轻微渗漏:降负荷、加强巡检,择机切出泄压更换垫片;
筒体大面积腐蚀穿孔:立即隔离停用,更换新排水器,严禁带病运行。
实例 7:试验阀丝堵漏气(日常点检发现)
现象:微开试验阀,持续喷出煤气不出水
原因:内部水封亏水、下降管堵死,煤气窜入排水腔。
处置:补水至正常液位,疏通堵塞管路,复测试验阀出水无气。
附通用故障处置原则
出现煤气泄漏、防漏装置起跳优先切阀隔离,再处置,严禁带漏在线检修;
焦炉煤气排水器焦油多、易堵,排污频次>高炉煤气;
所有故障处理完毕做好故障台账:故障时间、现象、原因、处理措施、预防措施。


